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高氮(硝態氮)廢水處理生物脫氮工藝

2021-03-08  來自: 山東環科環保科技有限公司 瀏覽次數:1509

隨著近年來人們對清潔能源的重視,太陽能行業加速發展,尤以晶體硅太陽能電池板發展為成熟。在電池板制作過程中,會排出大量的含高氮(硝氮氮)廢水,需要進行處理。高氮(硝態氮)廢水氮濃度高,處理難度大。基于我司對于含高氮廢水處理豐富的工程經驗,并結合光伏廠電池片廢水水質特性,該工廠采用高1效生物脫氮工藝對含氮(硝態氮)廢水進行處理,經處理后的出水濃度如總氮SS等指標滿足《電池工業污染物排放標準》(GB30484-2013)中間接排放標準,即T-N≤40mg/L、SS≤140mg/L。

  1、某光伏廠電池片廢水改造項目概況

  江蘇省某光伏廠在生產中會排放約1500m3/d的含氮(硝態氮)廢水。其中濃氮廢液30m3/d(硝態氮濃度為48000mg/L),稀氮廢水1470m3/d(硝態氮濃度為250mg/L)。原污水站采取濃氮廢液直接委外處理,稀氮廢水經過除氟后排入下游污水廠的處理方式,污水處理費用高達300萬元/月。工廠為了減少污水處理費用,于2019年8月進行污水站升級改造,增加高1效生物脫氮工藝系統,2019年11月開始工藝調試,調試周期35d,最終出水達到《電池工業污染物排放標準》(GB30484-2013)中間接排放標準。

  1.1 廢水水質水量

  濃、稀氮廢水經過污水站含氟處理系統處理并混合后,水質如表1所示。

高氮

  1.2 工藝流程

  廢水站的工藝流程

  廢水進入高1效脫氮調配池。調配池分兩格,第1一格內設空氣攪拌系統,在均勻水質水量的同時強制去除廢水中少量的雙氧水(過氧化氫),第二格設置潛水攪拌機。

  在調配池內投加甲醇,作為后續脫氮反應的碳源。調配池內設置自動加溫裝置,控制池內廢水溫度。調配池內廢水pH高于8時,自動投加H2SO4溶液,調整廢水pH。調配池出水經過泵提升至高1效脫氮反應器,廢水從脫氮反應器底部進入,脫氮反應器底部布有可均勻布水的布水管,布水管上開有等間距但不同孔徑的布水孔,從而實現均勻布水的目的。均勻上升的廢水中總氮(硝態氮)在反應器中與反硝化顆粒污泥充分接觸,在此過程中,反硝化顆粒污泥中反硝化菌利用投加的甲醇碳源將廢水中的總氮(硝態氮)吸收及降解,轉化為氮氣。氮氣、泥、水混合液在裝置頂部的三相分離器中進行固、液、氣的三項分離。高1效脫氮反應器出水設置在線總氮(硝態氮)測定儀,達標水自動排放,不達標水自動回流至調配池內重新處理。脫氮反應器的污泥定期排入污泥池。

  2、主要構筑物及設備

  2.1 調配池

  調配池1座,按1500m3/d進水量設計。收集含氟處理出水,池內投加必要的碳源及營養物質等。池體尺寸10.3m×7.4m×6.5m,有效水深6.0m,池體總有效容積458m3,有效停留時間7.30h,地上鋼筋混凝土結構,池內進行三布五油FRP防腐。

  2.2 高1效脫氮反應器

  高1效脫氮反應器2座,碳鋼防腐罐體,按1500m3/d進水量設計。反應器進水同循環泵出水在反應器外部匯合后進入其底部配水系統,攪動沉積在反應器底部反硝化顆粒污泥,均勻布水的同時保證廢水同反硝化顆粒污泥充分接觸。高1效脫氮菌種高比活性(1.5gNO3-N/gVSS.d以上)和反硝化細菌高濃度(15g/L以上),使反應器具有高1效去除廢水中總氮的能力(硝態氮去除率達到97%以上)。單座反應器尺寸準6.5m×18m,兩座總有效容積1193m3,有效停留時間18h,容積負荷(TNUV)大于2.5kg?m-3?d-1。

  2.3 藥劑配置及投加系統

  (1)硫酸投加系統。使用40%的稀硫酸,投加量根據調配池進水的pH自動調整。

  (2)營養鹽投加系統。營養鹽為液體,主要成分為鐵、鎳、P等微量元素。投加量為12kg/d。

  (3)甲醇投加系統。使用濃度為99.99%的甲醇,投加量為3450kg/d。甲醇儲罐采用不銹鋼浮頂罐,容積8m3。甲醇投加系統考慮防爆要求。

  2.4 自控檢測控制系統

  為保證高1效脫氮工藝處理效果,整個處理系統安裝了自控儀表及PLC自控系統。

  (1)設置液位計持續監測調配池液位,并與高1效脫氮反應器進水管路上的氣動調節閥及流量計連鎖。

  (2)在線pH計連續檢測調配池內pH,當pH不在合適范圍內時,通過控制硫酸投加泵的啟停來自動調節廢水pH。

  (3)在線溫度計連續監測調配池內的廢水溫度,當溫度不在合適范圍內時,通過控制蒸汽管路上自動閥門的啟停來自動調節廢水溫度。

  (4)設有COD在線監測儀、氟離子在線監測儀、氨氮在線監測儀、電導率在線監測儀,當以上監測數據不在設定范圍內時,系統會自動給出報警信號,并自動關閉高1效脫氮反應器的進水。

  (5)設有總氮在線監測儀,系統能自動根據高1效脫氮反應器進水流量、進水硝酸鹽氮(總氮減氨氮)計算所需的甲醇量,并由甲醇投加管路上的流量計控制甲醇投加泵的頻率,確保甲醇精1確投加,既保證了總氮穩定達標,又避免了甲醇的浪費。

  3、主要設備和參數

  該工藝主要設備和參數如表2所示。

高氮

  4、工藝調試及運行控制要點

  4.1 污泥培養馴化

  脫氮系統調試的主要工作是污泥馴化培養。脫氮反應器內初始啟動的污泥,一部分為我公司自行培養的高1效脫氮污泥(體積1t),另外為厭氧顆粒污泥,體積為190t。兩種污泥混合一并投入2座高1效脫氮反應器,脫氮反應器進廢水至頂部出水堰板剛出水為止,開啟脫氮反應器的循環泵進行循環,每4h監測脫氮反應器內廢水的總氮(硝態氮)及COD濃度,并通過鏡檢,觀察污泥中微生物活性及數量。當廢水的總氮(硝態氮)濃度小于34mg/L時,開始小流量連續進水,進水量以保證出水總氮不超過34mg/L為宜。經過35d的工藝調試,廢水中的總氮(硝態氮)去除效果穩定,鏡檢發現大量紅色的顆粒污泥,其直徑集中分布在0.5~2mm(詳見圖2-高1效脫氮顆粒污泥)。故認為脫氮系統的污泥馴化成功。

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  4.2 運行控制要點

  (1)廢水溫度控制在25℃以上。溫度對脫氮反應器運行效果有較大影響,水溫低于20℃時,處理效果較差。此項目對脫氮反應器進行了保溫并設置了蒸汽加熱系統,能很好地將廢水水溫控制25℃~30℃之間。

  (2)專屬營養液的投加。廢水中微量元素的缺失,會影響高1效反應器的處理效果。我們針對此類廢水缺少的微量元素,專門配置了專屬的營養液,按需加入脫氮反應器內。

  (3)控制調配池內廢水雙氧水濃度低于0.5mg/L。雙氧水濃度高于0.5mg/L時,會造成脫氮效率下降,脫氮菌種死亡。當廢水中雙氧水濃度超標時,加大調配池鼓風機的曝氣量,并人工投加還原劑來降低雙氧水的值。

  (4)控制廢水中鈣離子濃度低于600mg/L。調試初期,鈣離子的存在可以降低微生物的Zeta電位,減小微生物之間相互作用的力,促進顆粒污泥的快速產生。但隨著鈣離子累計,高1效脫氮污泥日℃鈣化,污泥活性逐漸降低,較高的鈣離子,會加劇污泥鈣化。反應器進水鈣離子濃度高于1000mg/L時,一般在3個月左右就要補充高1效脫氮污泥,當鈣離子濃度低于600mg/L時,污泥更換時間可以延長到6個月或更長。

  4.3 運行效果分析

  系統調試結束后,第三方檢測機構檢測數據顯示廢水經處理后,出水水質優于《電池工業污染物排放標準》(GB30484-2013)中間接排放標準,水質檢測數據如表3所示。

  由表3可知,高1效脫氮反應器對于廢水中的總氮(硝態氮)去除率非常高(97%)。脫氮反應器底部經過特殊設計的布水方式,可以確保脫氮反應器均勻布水,大大提升裝置容積的利用效率,提高總氮的去除效率。

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  6、結論

  針對光伏電池片高氮(硝態氮)廢水,采用高1效生物脫氮工藝,處理效果能達到設計要求,不但解決了達標排放的環保要求,還大大節約了運行費用。運行結果表明最終出水優于《電池工業污染物排放標準》(GB30484-2013)中間接排放標準。


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